12月1日14:30,河钢石钢轧钢厂大棒线正在轧制供国内某知名企业的高端钢种,副作业长张磊急匆匆朝粗轧机组走来,他正要去查看粗轧轧辊直径配备压力轧制的效果,粗轧岗位工肖华凑上来高兴地说:“自从实行轧辊配备压力轧制以来,轧件南向弯头和头部划伤问题终于解决了,轧制质量有保证了。”
从张磊口中得知,今年8月份以来,为提高产能,大棒线钢坯加热大多采用立式摆放,加热后会产生阴阳面,轧制时产生弯头,存在顶导卫的生产风险和头部产生划伤的质量风险,为解决这一问题,张磊和生产准备工段段长朱猛主动进行攻关,经过蹲守现场实地查看,查阅相关资料并研究分析,他们终于找到了解决办法,并先后在9月份和10月份对1号轧机和5号轧机分别实施改造,使上辊辊径比下辊辊径大6mm,通过上辊的速度补偿解决弯头问题,彻底消除了加热阴阳面带来的事故隐患和质量风险,为大棒线效能稳定发挥提供了保障。
朱猛告诉笔者,采用粗轧轧机配备压力轧制后,不仅可以解决轧制弯头,因轧制弯头导致的导卫磨损和导卫导轮损坏问题都得到明显改善。导卫导轮损坏不及时更换就会造成棒材划伤,产生质量问题,所以导卫导轮损坏或磨损就必须在线更换导卫,线下再进行维修,更换一个导卫大约需要30分钟,改造前5号轧机因导卫导轮损坏每月需更换导卫4个,改造后导轮损坏减少了,导卫更换次数明显减少,每月可以增加100分钟左右的生产时间,6mm的小改造带来质量和效能的提升。