6月6日,淅淅沥沥的小雨下了一晚,室外的空气尽管凉爽了不少,但迈进河钢石钢轧钢厂北区异型钢线的厂房,火红的钢材裹挟着热浪连同雨后的潮气向人们迎面扑来。生产线上,职工身上的工作服被汗水浸透后又烤干,泛出云彩般的汗渍。尽管如此,大家依旧各司其职,坚守岗位,生产现场紧张而有序。
走进轧机区,一个熟悉的身影跃入眼帘,他就是异型钢线轧机精整工段段长高志平。此时,他查看完调质钢后,指着辊道上的扁钢说道:“今天有两个炉号的试验钢种,这是第一个炉号第一根调试坯,绝不能掉以轻心,这关系到今后的扁钢量产的数据收集和质量保证,每次试验坯调试,我都会亲自参战。”
对于公司要求的提升扁钢生产效能,高志平的信心满满:“前期我们完成了提高开轧温度实验,生产完全满足脱碳要求,对稳定生产秩序的建立,设备故障的降低,提高机时产量提供了支撑和保障,我们通过改热锯分段为热剪分段减少轧制等温时间,实现效能提升。”
旁边,轧机副班长、调整工兼热检工张志坚急匆匆跨过辊道,左手挡在脸部以遮挡红钢的炙烤,右手开始间隔测量扁钢前后的尺寸,这是他常规作业的一部分,从轧制到剪切再到收集、取样,当班所有产品的在线质量都由他负责。数次往返在从轧机到收集的生产线上,每班他都要走近两万步。
“现在我们生产的扁钢全部为A区产品,市场前景好,必须确保做到三准交付。”质量负责人于波介绍说,当前异型钢线扁钢的生产已经常态化,提效能是做到准时保供和降本的关键。为提高扁钢制造能力,异型钢线做了大量工作,通过精确计算坯料定重来提高成材率,通过事先与准备班充分沟通,根据换辊时间长短加装调质坯,经过这几个月的生产经验积累,换辊时间明显缩短,为提效能创造了条件。
“减少设备故障是提高效能的前提。生产扁钢期间,点检站加大了关键设备巡检和维修改造力度,五月份我们刚刚完成圆钢收集槽改扁钢收集槽的工作,大大降低了工人的劳动强度,既满足客户定支定型包装要求,又大幅提高了扁钢收集速度,实现扁钢一次成型,缩短了扁钢交货期,为三准交付创造了条件。”点检站长冯彦龙对职工们的工作成果十分满意。
“扁钢在异型钢线生产已经常态化,生产规格已经增加到19个。”作业长周素双介绍,异型钢线制定了提效能激励措施,将生产指标分解为班产和日产指标,当班完不成指标将考核轧机班长每次100元;每天坚持召开班后总结分析会,不断总结经验、寻找不足,制定改进措施。经过近两个月的工艺设备改进和生产摸索,职工操作水平有了明显提高,轧制节奏由每15分钟轧制8至9根钢提高到10至11根,扁钢制造能力明显提升。