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精益管理“抠”出效益 为结构调整提供支撑

来源: 长城网  作者:程鹏 宋宽
2019-12-11 16:03:36
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  “连续三个月过万吨啦!”11月初,河钢石钢钢益公司精饰探伤线的职工们看着电脑上的统计数据,高兴地议论着。原来,该产线采用系列精细化措施实施效能攻关,已经实现连续三个月加工量过万吨。“这些成绩,都是我们在日常工作中精打细算,一点一点抠出来的!”精饰探伤线工段长吴向东这样总结他们的工作经验。

  7月份,河钢石钢下达了“效能发挥提升10%,成本降低10%”的目标。钢益公司精饰探伤线的效能攻关活动也就此拉开帷幕。面对每月至少需要再提产900吨的目标,精饰探伤线职工没有被困难吓倒,大家坚定必胜信心,同设备室、技术科、生产调度室等部门通力协作,多次召开专题研讨会,研究制定攻关措施。经过多次论证后,大家统一了思想,一致决定:从多个方面入手,综合举措,精细优化每一台设备的工艺,一点一滴挖潜力,积沙成塔增效能。

  工作方向一确定,各项工作迅速开始落实。“我们一有时间,就拿着秒表到产线上去卡时间,精准统计每一支钢材在产线的生产时间。”精饰探伤线副段长孟振民介绍,为了充分挖掘产线提效能的潜力,他们采用大数据优化手段,详细统计记录每一支钢的生产周期,短时间内汇总了大量的生产数据,并对之进行系统分析,从中找到可优化提升的环节进行优化,最终实现整体效能的提升。

  在对大量数据进行比对后,大家首先把目光对准了抛丸辊道速度。“在保证质量的前提下,我们经过测算和试验,发现抛丸辊道的速度有较大的提升空间。”孟振民介绍,经过一番努力,职工们最终将精饰探伤线抛丸辊道的速度由0.375m/s提升至0.45m/s,这样可以让每支钢材的过钢周期从16秒降至14.8秒,过钢的速度提升约7%。

  首战告捷,职工们的信心倍增。大家乘胜追击,又陆续优化了其他多个生产环节:他们取消了拨料臂的延时;将倒棱机的倒角周期统一到14秒-14.5秒;通过落实转场标准,将矫直机的速度由46m/min提升至56m/min,提产8%;在确保质量的前提下,将探伤机的检测速度由0.6m/s提升到0.67m/s,效率提升了11.6%。“我们还在与技术中心进行沟通探讨并进行验证的基础上,将探伤校准时间从2天/次延长至7天/次,每月减少校准时间20小时,可增产250吨,提产3%。”

  生产上争分夺秒提效能,设备维护当然也不能落后。为了最大限度减少设备维修的时间,提高设备单位时间的生产效率,精饰探伤线在日常工作中精心筹划做好设备维护的各项准备工作,在各项维保作业开始前,将各种材料、备件以及预备工作都落实到位,不仅是有计划有组织的检修,就连突发的短时间维修,都做到了充分准备。在设备维修过程中,职工更是与设备人员紧密配合赶进度,一分一秒都不愿意耽误。

  此外,为了提高职工的操作技能,缩短更换生产规格的时间,提高作业效率,精饰探伤线还开展了班组探伤校准劳动竞赛。“我们对各班组的工作时间进行评比排序,奖优罚差,充分提高了职工提升作业效率的积极性、主动性。”吴向东介绍,劳动竞赛有力促进了职工工作效率的提升,大幅缩短了单次校准时间,将计划校准时间由90至120分钟降低至60至90分钟,提产2%。

  “万丈高楼平地起,积少成多立奇功。通过在日常工作一分一秒的优化,一吨一吨的积累,我们终于实现了生产效率的跨越式提升。”吴向东语气铿锵地表示,成绩只代表过去,他们会一步一步、坚定不移的走下去,争取更大的胜利。(程鹏 宋宽)  

关键词:河钢石钢,支撑,结构调整责任编辑:杨晓