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优化加热工艺 提效率降成本

来源: 长城网  作者:郭旭梅
2019-12-11 16:29:13
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  11月初,河钢石钢轧钢厂南区大棒线高炉煤气指标“新鲜出炉”:加热炉高炉煤气消耗478m3/t,同比去年降低50m3/t,同时,今年6至10月份,大棒线产能发挥率同比去年提升9.7%。

  多项指标因何改善?“多亏了技术中心对我们的开方坯作业加热工艺进行优化。工艺优化后不仅对降低燃料消耗起到了立竿见影的效果,还提升了产品质量和产线效能,可谓一举多得!”大棒线加热炉区工艺主管张志旺道出了其中缘由。

  开方坯作业是河钢石钢的一项重要工艺,其主要作用是增大压缩比,通过加热高温扩散消除偏析,改善坯料内部质量。目前,河钢石钢开方坯作业涉及的钢种有六大类、80多个牌号。过去在进行开方坯作业时,大量钢种没有设计专属的加热制度,直接归并在同钢种圆钢加热制度中。这种简单的归并方法能够满足产品质量的要求,但也存在燃料浪费、操作繁琐等弊端。随着公司产品升级结构调整的深入,原有的生产组织模式和工艺已不能完全满足生产发展的要求,优化工艺、创新突破成为提质降本、打造更具竞争力特钢产品的必然选择。

  今年6月,公司技术中心技术部提出与大棒线一起探索新的加热制度,通过优化工艺提效降本的想法,双方一拍即合。梳理现有钢种、进行加热工艺可行性理论分析、做试验、优化参数……技术部和大棒线的干部职工做了大量的数据分析和对比试验,对六大类钢种的加热制度进行了优化探索,确定了改进方向,修订了《大棒线开坯作业优化加热制度》。

  “任何一次工艺优化都不是一蹴而就的,需要不停的试验和改进才能摸索出最佳工艺参数,这需要产线的高度配合。”技术部轧钢流程工艺员宇文杰介绍,在生产过程中,为了让新的工艺顺利“落地”,大棒线各生产环节精细操作严把细节。就拿这次工艺改进效果最明显的54钢来说,新的加热工艺中,54钢的高温段温度降低了50℃。一个参数的调整伴随着一系列操作的配合,每次在生产54钢时,大棒线各岗位的操作都会有所变化,加热炉职工需要及时调整煤气用量和加热温度,实时对炉内坯料进行测温;轧机岗位要确保轧机在额定负荷内运行;54钢是含镍钢种,温度低会导致粘性大,职工需要加强对除鳞设备的巡检、维修,保持除鳞压力正常,确保钢坯表面氧化铁皮清理干净等。各项配套措施的落地确保了新工艺的顺利执行,从7月份优化54钢开方坯的加热工艺开始,大棒线生产该钢种的小时产量提升了5吨,吨钢降低高炉煤气消耗50m3,生产成本总计降低了近3万元,同时产品内部质量也得到了改善。

  技术部将大棒开方加热工艺由原先的21种优化为3种,优化率700%。目前,优化后的开方坯加热工艺已经在大棒线多个钢种的生产中推行开来。大棒线的开方坯出钢节奏由21支/小时提高至22支/小时,效能提高4.76%。 (郭旭梅)

关键词:河钢石钢,加热,工艺责任编辑:杨晓