您当前位置: 商会频道 > 企业风采

盯产线解难题 用行动为质量提升助力
———河钢石钢炼钢厂电力工段设备维护团队岗位奉献侧记

来源: 长城网  作者:高益芳
2019-11-27 15:31:55
分享:

  河钢石钢炼钢厂电力工段设备系统维护团队立足岗位,查找设备问题,着力解决产线难题,提升设备的运行效率,为产品零缺陷奠定设备基础。今年以来,电力工段已经先后解决了20多项设备问题,节省费用16万元,为河钢石钢的产品质量提升作出贡献。

  创新思路,让转炉倾动更自如

  擎起、倒入、转动、冶炼……河钢石钢炼钢厂2号转炉平台上,60吨转炉随着摇炉工启动倾动系统,这些动作一气呵成。“摇炉操作过程,最害怕设备突然卡死。不过电力工段的技术大拿帮我们解决了后顾之忧。”10月14日,生产现场摇炉工对电力工段的工作赞不绝口。

  熟悉钢铁冶炼的人都知道,转炉是将铁水转变为钢水不可替代的工艺流程之一,而转炉倾动系统控制设备的运行状况直接关系到炼钢厂的产量、产品质量及安全运行情况。但之前转炉倾动系统在运行过程中却出现过“掉链子”的情况—————变频器主控制板异常、制动单元损坏,这些问题如果不及时处理,后果非常严重。为了解决这些问题,电力工段组织技术骨干对设备进行分析,他们发现倾动系统“掉链子”的直接原因是四台变频器的同步效果不好造成的。

  “运转中主动、从动不一致,造成主变频启动过程瞬时电流变大,电流不平稳导致四台变频输出力矩不平衡,如同一个四肢不协调的人,在做规定动作时很容易就会动作卡壳。”电力工段段长范志永形象地比喻。

  为了将问题彻底根除,电力工段摒弃旧的维护思路,重新构建系统架构。他们采用一种更具兼容性的变频器代替目前的变频器,这种变频器不仅支持原来的网络,而且主、从控制模块独立于变频器的主回路元器件。此外,他们还选择更为高速的DeviceNet网络进行提速。

  这样一来,不仅减少了PLC中间处理环节,提高了控制传输速度,还提高了控制精度。通过系统改造,电力工段彻底根除了在运行过程中设备卡死的情况,大大改善了控制系统的稳定系数,提高生产效率。

  齐心协力,让连铸顽疾彻底根除

  现场生产中,最令职工头疼的莫过于同一故障在短期内重复出现。类似这样的故障大家将其称之为“牛皮癣”,维护不仅费时费力,还会直接影响生产节奏。炼钢厂2号连铸机PLC网络通讯问题就如同“牛皮癣”,每隔一两个月就会报一次网络故障。

  付鹤鸣作为该区域的电气设备负责人,PLC网络频繁报故障让他头疼不已。以往出现问题时,付鹤鸣会第一时间赶到现场进行修复,但修复后的系统每次也只能勉强维持一段时间,不能彻底根治。随着时间推移,设备报网络故障的次数越来越频繁,最多的时候一个星期就会报两三次故障,而且故障出现时间也没有规律,这给设备稳定性、效能发挥及产品质量带来的影响非常大。

  为了彻底解决PLC网络问题,付鹤鸣与工段其他技术人员齐心协力,着手破解难题。通过深入分析,他们发现了诸多干扰因素,比如现场布线混乱,PLC网线与动力电缆混在一起引起干扰;现场远程站柜内留有多余的PLC网线引起干扰;项目施工不规范造成的遗留问题等等,都是网络故障的诱因。加之更换的网线连接器标准不一,也会造成网络连接器工作性能不稳定。

  为解决这一问题,付鹤鸣和团队技术人员可谓是煞费苦心。他们事先对网络走向、控制参数进行了认真比对分析,做了大量先期工作后利用2号连铸机检修时间将公共PLC系统进行改造。改造中,他们将PLC网线与动力电缆(变频器电缆)分开,在柜内单独布置,以减少动力线对网线的干扰;另外更换一部分西门子专用的网线,按照相关规定要求接线;将各PLC远程站柜内多余的PLC网线去除……通过这些“动作”排除不明原因的干扰源。由于涉及的问题点多面广,这项工作前后持续了一年时间。改造后现场系统运行平稳,再未发生因干扰等问题导致公共PLC网络报故障的情况。

  “自动化系统是设备运行的‘中枢神经’,无论是转炉、精炼、连铸,任何动作都离不开自动化系统。保证设备稳定运行,是我们应尽的职责。”作为工段段长,范志永将精益求精的工匠精神带入当前的系统维护中。为进一步提高控制系统运行质量,电力工段要求全员及时收集各个岗位的设备故障情况,每周定期对发生的故障进行分析。今年1至9月份,炼钢厂自控系统发生影响生产的故障次数较去年下降3次,系统稳定性、可靠性得到极大的提高。(高益芳) 

关键词:河钢石钢,岗位,奉献责任编辑:杨晓